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熔铅炉蓄热式燃烧技改节能分析与计算

熔铅炉蓄热式燃烧技改节能分析与计算

洋洋 1鲁志昂 1蒋绍坚2 2艾元方 2

(1.株洲火炬工业炉有限责任公司湖南 株洲 412000

2.大学 能源科学与工程学院湖南 长沙 410083)

  室式燃烧间接加热熔铅炉热平衡测试表明因不完全燃烧高温排烟原因熔铅燃气单耗高达 175 m3/t Pb 热效率仅为 9.9%排烟损失高达 53.9%化学不完全燃烧损失高达 23.86% 理论计算表明应用均匀直接加热高效 收烟气余热及热空气的熔铅炉蓄热式燃烧技术后熔铅燃气单耗可降低到 105 m3/tPb节能达到 40%

关键词熔铅炉室式燃烧蓄热式燃烧节能能力

中图分类号TF806.3               文献标识码A          文章编号1001-6988(2012) 01 - 0040 - 03

 

Calculation of Energy-Saving Capability on Regenerative Combustion Transformation for Lead-Smelting Furnace

WANG Yang-yang1, LU Zhi-ang1, JIANG Shao-jian2, WANG Tao2AI Yuan-fang2

(1. Zhuzhou Huoju Industrial Furnace Limited Liability Company, Zhuzhou 412000, China

2.College of Energy Science and Engineering, Central South University, Changsha 410083, China)

Abstract:  The  heat-balance  test  on  the  chamber-type  combustion  indirect  heating   lead-smelting furnace showed that the fuel gas unit consumption of lead smelting reaches up to 175 m3/tPb, the thermal efficiency is only 9.9%, the flue gas heat loss is up to 53.9% and the chemical incomplete combustion heat loss reaches up to 23.86%, which was because of the incomplete combustion and the high temperature gas exhaustion.  The  theoretical  calculation  showed  that  by  using  of  lead-smelting  furnace  regenerative combustion technologies such as the uniform and direct heating, the efficient recovery of flue gas waste heat and the air preheating, the fuel gas unit consumption of lead smelting could cut down to 105 m3/tPb, and the energy saving rate could reach up to 40%.

Key words: lead-smelting furnace; chamber-type combustion; regenerative combustion; energy-saving capability

 

 


阴极锅电铅锅合金锅等熔铅锅设备在铅火 工艺流程中应用较多均使用钢制坩埚通过燃 燃烧加热坩埚来间接熔化锅里的固体铅料这些 锅使用中普遍存在燃烧不完全能耗高热效率 炉温均匀性差坩埚使用寿命短控制手段落 操作环境差等诸多 问题 推广熔铅锅节能新技 可以有效降低铅火法冶炼工艺单位产品能源消 促进我国当前有色冶金领域 (尤其是铅火法冶  )节约能源消耗减少 CO2  排放和 降低铅火法

稿日期:2011- 09- 13;修回日期:2011- 11- 11

作者简介: 汪洋洋(1970) ,男,工程师, 研究领域为冶金炉窑节 减排技术升级改造.

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炼生产成本等工作开展

[1]保持绝热燃烧室和加热室两部分燃料 燃烧后用高温烟气间接加热铅锅等特点  改加 热室的高温烟气单面加热为高温烟气旋流加热 耗降低到原来的一半  且解决了铅锅使用寿命 难题文献[2]考虑到高温空气燃烧[3-4]在钢铁加 热炉用节 40%~50%CO2  减排 30%~60% NOx 排出由数百或数千 ppm 降低到 (30~50)×10-6  等节 能减排效益开发了蓄热式熔铅炉节能新技术 2008 12 月将此节能技术应用到株洲冶炼集团铅 以合同能源管理项目方式改 1 85 t 传统熔  (绝热燃烧高温烟气间接加热铅锅 )为新型蓄


 


式燃烧熔铅炉文献[5]报道了蓄热式燃烧熔铅炉 行特性和该项目的节能减排指标文献[25]工作 效地推动了高温空气燃烧技术在有色冶金铅火法 炼领域的应用

株洲冶炼集团铅分厂熔铅锅为研究对象 熔铅炉热平衡计算分析制约传统熔铅炉热效率 高的关键测算传统熔铅炉进行蓄热式燃烧节能 改的节能减排效益为铅火法冶炼厂节能技改和 织合同能源管理项目提供参考

1   传统熔铅炉热平衡计算

1.1   传统熔铅炉工作原理

1 所示熔铅炉包括铅锅燃烧室加热室 燃气燃烧器 整个炉膛由燃烧室及加热室组成 室产生 1 000~1 100 ℃的高温烟气进入加  直接加热铅锅加热后烟气温度仍高达 400~500 以上直接排空传统熔铅炉基于绝热燃烧并用高 烟气间接加热原理燃烧室和加热室之间砌有隔 燃烧室组织绝热燃烧燃用发生炉冷煤气或固体 高温烟气穿过中间隔墙后直冲铅锅底受热面 加热高温烟气和锅底面相交点位置固定不变

 

1.2   传统熔铅炉热平衡测试

铅锅燃用发生炉煤气 一个熔炼周期内 气总用 7 287 m3  煤气低位发热值为 5 371.7 kJ/m3   成分及含量为 CO 30.4%CO2  4%O2  0.2% CH4  1.31%H2  10.03%N2  54.06% 2 为熔铅锅作 程序及温度制度燃烧室平均温度为 1 035 ℃

熔铅锅 台表面 8.38 m245 ℃   前后墙 14.8 m2102 ℃侧墙 7.4 m235 ℃ 铅液温度空风和烟 流量及温度汇总见表 1

1.3   传统熔铅炉热平衡计算

物料衡见表 2热平衡计算见表 3


 

1   传统熔铅炉铅液温度空风和烟气流量及温


化期末

作期

保温期

备注

时间/h

4 50

0 50

3 25


液温度/℃

425

480

490

铅液表面积 5.31 m2

气流量/  (m3 ·h-1 )

1 026

464

973


空气温度/

33

40

32


烟气流量/  (m3 ·h-1 )

6 030

4 364

3 752

φCO  1.8%φCO2   5.1% φO2    10.8%φN2    82.3%

气温度/℃

445

440

186


 2   传统熔铅炉物料平衡表

 


入项

支出项


项目

重量/kg

温度/℃

项目

重量/kg

温度/℃

锅铅

1 900

490

锅铅

1 570

490

析出

42 000

29

41 700

490

NaOH

15

29

PbO

580

65

480

490

合计

43 915


合计

43 915


 3   传统熔铅炉热平衡结果汇总

 

入热

支出热


项目      单位 106kJ    %

项目

 106kJ

%

风带入热

0.063 595

0.16

物带走热

3.652 447

9.29

料带入热

0.118 719

0.30

渣带走热

0.120 470

0.31

化学反应放热 气燃烧热

0.001 845 39.143 318

0.01 99.53

锅铅

带走

0.098 961

0.25




化学反

应吸热

0.119 074

0.30




烟气

带走

21.182 924

53.86




学不完全 燃烧热

9.385 106

23.86




系散热

4.407 447

11.21




机械散

0.032 040

0.08




其它

热损失

0.329 008

0.84

合计

39.327477

100

合计

39.327 477

100

效率

×100%=9.9% 气单耗 电铅产量(总煤气耗量)  = =175 m3/tPb

41


 


 


2   传统熔铅炉热平衡测试分析

炉热效率约为 9.9%熔铅煤气单耗为 175 m3/tPb 导致传统熔铅锅热效率低和燃气单耗高的 原因有烟气温度高 440~445 ℃烟气带走的显 热损高达 53.9%烟气在炉内停留时间短导致 烟气中 CO 含量高达 1.8%化学不完全燃烧损失  23.4%

3   蓄热式燃烧熔铅炉热平衡分

3.1   蓄热式燃烧熔铅炉工作原理

蓄热式燃烧熔铅炉包括铅锅燃烧加热室2 个蓄热式主燃烧器和 2 个点火烧嘴燃烧加热室 面中心设置铅锅底座燃烧加热室端墙上安装有 热式主燃烧器和点火烧嘴点火烧嘴始终开启以 现稳定着火2 个主燃烧器周期性交替工作分别 成组织燃烧和抽吸高温烟气功能一个燃烧器高 率快速预热空气并组织燃烧时另一个燃烧器抽 烟气并高效蓄热快速冷却烟气主燃烧器里设置 比表面积陶瓷蓄热体主燃烧器切换周期 60~120 s 通过主燃烧器周期性交替工作空气被预热到比 离炉烟气温度低 100~150 温度水平进入燃烧加 降至 150 左右排入大气环境加料和铸锭 期间直接排烟集中熔化期间启用蓄热系统  构示意图见图 3

 

传统熔铅炉相比蓄热式燃烧熔铅炉将燃烧 室和加室合并为一室  组织 U 字形炉气行程 地拓宽了燃烧反应区体积延长了停留时间及炉 燃烧加热室温度水平维持在 800 左右 度低于 15%在主燃烧器机械外力作用下高温 气对流流动速度更大单位面积辐射换热和对流 强度变大实现均匀直接加热避免锅底受热面 局部高温现象

42


3.2   热平衡测算条件

燃烧加热室和 2 个蓄热室组成研究对象 考察 1 个熔炼周期技改前后物料温度不变反应热 料重量成正比系统散热和机械散热不变燃气 燃气燃烧放热空气带入热烟气带走热和 消耗量成正比空气及组分烟气及组分均为理 气体熔炼操作制度不变

气成分及含量不变  燃烧加热室平均温度降 低到 800 ℃流出蓄热室的烟气温度 120~150 ℃ 入蓄热室的空气温度 35 ℃  环境温度 29 ℃  烟气 CO 含量 50×10-6装料 85 t/

3.3   热平衡测算

收入热

料带入热 0.118 719×106×85/50

燃气燃烧放热 5 407 x/4.18

化学反应热 0.001 845×106×85/50

空气带入热 1.263 4 x×0.316×(35-29)  出热

产物浮渣带走热 3.772 917×106×85/50 化学反应热 0.119 074×106×85/50

铅的显热 0.098 961×106×85/50

加料升温期烟气带走热 2.058 8×0.141 x×

0.362×[(800+29)×0.5-29]

集中熔化期烟气带走热 2.058 8×0.658 x×

0.362×[(150+120)×0.5-29]

铸锭期气带走热 2.058 8×0.201 x×0.362×

(800-29)

化学不完全燃烧热损失 9.385 106×1 000/0.018

系统散热 4.407 447×12%×106

械散热 0.080 424×106

满足 Σ 收入 ≈Σ 的燃气消耗总量 x = 7 437 m3传统熔铅炉进行蓄热式燃烧技改后的热平衡测算 见表 4熔化和操作期两种燃烧方式参数对比见表 5

 6.209 2+0.168 2+0.202 4  ≈69.5%

9.462 2

气单耗 =105 m3/tPb

4   蓄热式燃烧熔铅炉节能能力测算

煤气节约率为 ×100%=40%

(下转第 52 )


 

 

 

 

材料施工140 t/h 干熄焦斜道牛腿破损状况及修复方法

 


2.3   砌体的找正

砖过程中用木槌或橡胶槌及时对砌体进行 不得同时敲打两层及以上的砖层 砌筑过程 砌体下层砖有扭曲或其它缺陷或有超过允许误 灰缝时不得用木槌强行敲打进行修正应拆掉 拆除重砌时应按阶梯形留茬不得为了减小 宽度或为了找正修整墙面而强力敲打砌体中 为毗邻的砖同时要求斜道砌体碳化硅灰浆凝固 时间在 25~30 min 且有强度

3   炉衬结构设计的改进方向

着焦炭处理量的增加需要加大冷却风量 部位的气体流速会增加焦炭堆积层的安息角被 斜道部位有可能被焦炭堵塞 必须根据焦炭 的实际情况对干熄炉斜道牛腿环形烟道等关 部位进行优化设计 (必要时需通过实验最终确定 参数 ),才能确保干熄焦装置的稳定运行如果 是简单地对斜道区结构进行修改会严重破坏内 承重结构使得干熄炉斜道区域砌体受力和热震 能受到破坏[1] 在满足焦炭冷却风量处理能力的 件下设计上可考虑将烟道开口面积适当降低以 牛腿承载宽度进而增强其承载能力或将支撑 腿的倾斜角适当加大以增加牛腿底部垂直受力


,减少剪切载荷亦可考虑将斜道至一次除尘出 口位置侧的牛腿截面宽度适当加大   以增加其抗 焦屑粉尘颗粒循环气体的冲刷能力  减少因使用 程中产生裂缝对牛腿强度的影响

选用热震及耐磨性能好抗折强度大的耐火 材料如 BE3-LN 砖或 NMβ-SiC-2  严格控制砌 质量  提高耐材对固体焦炭磨损和含尘循环气流 击磨损的抗击性能,  使斜道牛腿的寿命得到有效 延长

4   结语

目前我国投产的干熄焦装置约 100 多套其干 熄炉处理能力从 65 t/h 发展到 260 t/h在提高焦炭 及节能降耗方面收到了良好的效果然而由干 炉斜道牛腿使用寿命决定的干熄焦系统年修周期 大多不超过 2  密切跟踪干熄焦耐材系统技术发 状况  特别是斜道牛腿区域的结构设计改进及采 有更好抗折强度和热震性的耐火砖 对延长干 炉的使用寿命有着重要作用

考文献:

[1]     赵恒林.干熄焦技术的新特点和工程实践[J]. 国焦化业,2011 (2):38.


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 


(接第 42 )

 4   蓄热式燃烧熔铅炉热平衡计算汇总

 

入热

支出热

项目

 106kJ

%

项目

 106kJ

%

风带入热

0.017 8

0.31       产物带走热

6.209 2

65.62

料带入热

0.201 8

0.61       浮渣带走热

0.204 8

2.16

化学反应放热

0.003 1

0.01    留锅铅带走热

0.168 2

1.78

气燃烧热

9.239 4

99.07   化学反应吸热 械排烟带走热 然排烟带走热

0.202 4 0.687 9 0.859 0

2.14 7.27 9.08



学不完全燃烧热

0.521 4

5.51



系散热

0.528 9

5.59



机械散

0.080 4

0.85

合计

9.462 2

100            合计

9.462 2

100

 5   熔化和操作期两种燃烧方式参数对比

 

气预热 / ℃

气流量/ (m·h3-1)

烟温度 /

烟流量 /(m·h3-1)

室式燃烧

32

973

440-450

3 752

热式燃烧

35

524

150

879

 


设熔炼作业率为 88%一年 365 一天 2  年节省煤气

365×0.88×2×41.7×85/50×(175-105)=3.188×106 m3 减排 CO2

3.188×106×(0.304 0+0.013 1)=1.106×106  m3

 

考文献

[1]    白桦.一种新型熔铅锅的设计[J].有色冶金节能,2007(6):6,38-39.  [2]     ,   ,   ,   .     

ZL201020169513.2[P].2010-04-26.

[3]   周怀春,盛锋,姚洪,.高温空气燃烧技术-21 世纪关键技术之

[J].工业炉,1998(1):19-27.

[4]   蒋绍坚,艾元方,彭好义,.高温低氧燃烧技术与应用[M].长沙:

学出版社,2010.

[5]   沈维民,贺新华,王赛辉,. 蓄热式燃烧技术在有色熔铅炉的研究

与运用[J].色冶金节能,2009(3):35-39.


 

 

 

 

 

52

 


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