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蓄热式技术在铅冶炼炉上的应用

热式技术在铅冶炼炉上的应用

 

彦林

( 河南豫光金铅股份有限公司)

 

    阐述了豫光金铅天然气加热炉采用蓄热式燃烧技术的改造方案  探讨了在生产运行 出现的问题及解决措施等 ,介绍了改造后的主要节能效果 。实践证明  蓄热式燃烧技术在 铅冶炼天然气加热上的节能效益显著 ,环保性能优异 ,加热炉热效率可提高 20% 以上。

 蓄热式   铅冶炼   天然气   加热炉   节能

 

Application of regenerative technology in lead smelting furnace

 

Jiang Yanlin

( Henan Yuguang Gold and Lead Co.,Ltd)

 

Abstract   Described the Yuguang gold and lead gas heating furnace regenerative combustion technolo- gy transformation plan,discussed the problems existing in the production operation and solving meas- uresThe main energy saving effect was introduced.Practice proved that the regenerative combustion technology in lead smelting gas heating furnace of the energy -saving benefit,environmental perform- ance,the heat efficiency of the heating furnace can be increased by over 20%.

Keywords   regenerative   lead smelting   natural gas   heating furnace   energy saving

 

 


河南豫光金铅股份有限公司是国内最大的 和白银生产企业  产品涵盖电铅 粗铅 次氧  、硫酸 、粗铜 、金 、银 、锑白 、精铋和合金 等十余种产品

作为以火法为主的一家大型冶炼企业  现有 加热炉 50 多 套 ,  年消耗天然气约 2500  m3  如何最大限度降低能耗 实现可持续发展   走出一条清洁 节能的能源消耗之路  是该公 备管理的目标  也是能源管理的一项重要工 

1   改造的背景

1. 1   改造前的炉窑状

电铅熔铸初期以大碳为燃  对电解后的铅 板进行熔化 铸锭 后经天然气烧嘴 鼓风预热

收稿日期 : 2012 -09 -07

彦林(1971 -    ) ,工程师; 454650   河南省济源市。


的换热式炉窑改   实现了清洁化生产 劳动强 降低 减员增效的良好效果 但是能耗指标上  产品成本增加等现实问题摆在了面前   低天然气消耗成为控制电铅成本的一个突破 口。

1. 2   加热炉存在的问

( 1)   炉体保温性 能 差 ,  炉 外 表 温 度 高 ,  散 损失严重

( 2)   炉体均采用重质耐火材料   蓄热损失 严重。

( 3)   燃烧器的布置和排烟不合理。

(4)   炉内炉气充满度极低  受热面积小。

( 5)   炉体排烟温度高  换热器换热效果比 差。

( 6)   控性较差  不能根据实际及时控制    自动化程度低


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2   蓄热式技术的应

2. 1    蓄热炉工作原理

蓄热式    其主要特征在于 :     蓄热体 换向系统 ;  燃烧过程是周期式换 向燃烧/ 排烟 。在第一周期  A 蓄热室通过助燃 空气  助燃空气预热到较高温度参加燃烧 ;  与此 同时 B 蓄热室通过烟气  高温烟气将蓄热体 较高温度后以较低温度排放 在第二周期 换向换向  B 蓄热室通过助燃空气 ,  助燃空气 到较高温度参加燃烧 ;  与此同时 A 蓄热室 通过烟气  温烟气将蓄热体加热到较高温度后 较低温度排放 如此循环往复

 

1    高效蓄热式加热炉原理

 

2. 2    蓄热式炉窑的应用背

合以上情况  在考察钢铁行业 金属镁行 业部分企业的蓄热炉应用效果后  决定进行天然 气蓄热式燃烧技术对炉窑进行节能的改造 2009  9 月 15 日完成精炼厂四车间两台成品熔铅锅 的蓄热式炉窑改造   成为国内第一家在铅冶炼行 实施天然气蓄热式炉窑的尝试者

2. 3   改造过程的实施

四车间成品熔铅锅蓄热炉经过近两年的 生产运行实践   对蓄热炉在以下几个方面进行不


地完善和改进

( 1)   改变炉窑砌筑结构

改变原炉窑设计方案  在炉窑砌筑过程中增 高铝纤维板等保温材料  提高炉窑的保温性    最大限度地减少热量的散失  使炉体表面温

度降至常温

( 2)   实施最佳的风燃比控制

在单蓄热炉增加鼓风风量 天然气用量流 量计 将过去的人工经验调节风燃比改为数据控 调节  使风燃比达到最佳  保证天燃气的充分

燃耗。

( 3)   实施炉温炉压及烟气自动控制

对蓄炉实施炉温燃烧控制 炉压安全控制 排烟温度控制

温燃烧控制 :  在熔铅锅升温 保温阶段 现炉膛温度在一定的范围内实施自动控制 ( 炉温度达到高点时停止大火燃烧  低于低点 时启动火燃烧) ,   防止熔铅锅出现过烧现象, 成不必要的燃气浪费

安全控制 :  为减少换向对炉内压力调节 的干扰  采用远程自动控制烟气总管调节阀 证了炉膛压力的稳定 具体控制过程是 :  在计 算机上设定炉压控制值   计算机通过控制烟气调 节阀的开度来自动跳跃设定值  保证炉压处于设 定值范围内  处于稳定状态 避免炉压高给燃 来不安全隐患

温度控制 :  系统对排烟温度有一定的要

   一般不能高于 180℃ ,   当高于 180℃ 时要强 制换向 强制换向是为保护排烟引风机  怕在 温下引风机烧毁带来安全隐患 所以换向控制 统对排烟温度控制有两种方法 :  一是减少通过蓄 热室内的烟气量   二是改变换向的周期时间来控

制温度

(4)   增加蓄热体的面积比

改变蓄热体的形  增加蓄热体的表面积 在大孔径的蓄热体的基础上  适当缩小孔径 加孔径的数量  达到增加表面积的目的 由通采用 100 × 100 × 100 孔径 3mm 的六边形,  200 × 120 × 100 的加大形 ,  增 加 换 热 面 积

200m2  左右  加大蓄热能力提高节能率。

( 5)   整改蓄热炉设备配置

对排风机后的管路不畅进行整改  对冬季管


 

 

 

 

 


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出现的冷凝水腐蚀风机问题进行改造等 ( 6)   对系统配置进行完善

炉墙设置事故排铅口  炉膛底部采用高铝质 低水泥浇注料  并设置适当的坡度便于排铅 场配置天然气泄漏报警联锁装置  燃气总管配备 双快切控制阀  鼓风机增加供电接触器辅助点联

锁控制等完善设  大大增加系统的安全性 (7)   实施远程集中自动控制


在分散炉窑就地控制的基础上  通过光纤信 号传递  实现 DCS 集中控制 ,  提高系统的自动 控制水平

3   改造后的效果

3. 1   换热理念先进

蓄热式炉窑技术的换热理念优于换热式

 具体性能如表 1


 

 1   蓄热式和换热式炉窑性能对比表

 

比项目

般换热式炉窑

蓄热式炉

热方式或介质

预热后的助燃空气温

烟温度

束内外壁导热

200 ~ 400℃

500℃

窝状蓄热体直接接触换热 600 ~ 800℃ 接近炉膛温

180℃ 接近露点

 

 


3. 2   节能效果明显

2009 年 9 月份至 2011 年 8 月份 23 个月 ,  精 炼四车间两台成品熔铅锅的改造实现天然气节约


37. 06 万 m3   97. 1 万 元  ( 天 然 气 按

2. 62 元/ m3 ) ,  节能情况见表 2 。


 

 2   精炼厂四车间成品熔铅锅改造节能效果对比表

 


时间


车间成品

车间成品


气量 / m3

/ t

/ m3 t1

气量 / m3

/ t

/ m3 t1

节约气量 / m3

2009

四季度

194813

24003

8. 12

171645

26362

6. 51

42350

2010

一季度

162181

18367

8. 83

183177

26316

6. 96

48933

2010

二季度

180903

21077

8. 58

177652

26362

6. 74

48612

2010

三季度

176431

20478

8. 62

191451

28270

6. 77

51977

2010

四季度

181623

21229

8. 56

203823

29166

6. 99

45732

2011

一季度

188377

21264

8. 86

184510

26631

6. 93

51661

2011

二季度

156376

19063

8. 20

179972

27954

6. 44

49409

2011

三季度 

102379

1343083

12588

158069

8. 13

8. 50

119232

1411462

18599

209660

6. 41

6. 73

31937

370611

 

 


炼厂蓄热炉的改造的基础上 2010 年 推广应用的直炼厂成品蓄热炉项目节能效果更 明显   天然气能耗指标降至 6. 12m3 / t  28% 。

环保效益 :  最大限度地利用炉窑的废热   温室效应

间接效益 :  通过此次活动  不仅有效地减少 天然气的用量  节约了成本  降低了电铅的综 合能耗  也为该项技术的推广应用总结了经 定了基础

3. 3   指标为国内同行业先进水

成品熔铅锅蓄热炉改造项目  经过两年来的 研究摸索   目前主要指标对比如表 3 。


3   成品熔铅锅蓄热式炉窑改造前后能耗对

m3 / t

 

序号

指标

备注

1

炼一车间成品

8. 64

般换热炉

2

炼三车间成品

8. 37

般换热炉

3

炼四车间成品

6. 73

热炉

4

炼厂电解成品

6. 12

热炉

5

内同行业成品

10 ~ 12


 

据了解  该公司在蓄热式炉窑的应用和推广 程中  株冶  中金岭南 驰宏锌锗等国内同行 也在 2011 年积极接洽蓄热式炉窑改造事宜 ,   比国内一些电铅企业的天然气指标  说明在炉窑 节能方面该公司目处于行业前列  详见表 4 。


 

 

 

 

 


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4    与株冶电铅蓄热炉改造前后能耗对比

 

序号单位改造前基数( 预计) 节能率改造后预期m3 / t%m3 / t1豫光2520202株冶28. 91525

:  株冶蓄热炉尚未投产 ;  该天然气能耗指标为除铜 、熔铸、

成品三个工序的天然气能耗指标总和

4   蓄热式炉窑的应用及推广

2009 年 9 月份完成精炼成品熔铅锅蓄热炉 造项目  通过两年的实践和总结   已得到充分 的利和发展   目前该项技术已经逐渐成熟  公司其它炉窑的改造奠定了坚实的技术基础   司经济效益的提高起到了不可忽视的作用

该项技术已在 2010 年  “8 万吨熔池熔炼项  ” 电解系统的 7  口除铜 、始极片熔铅锅上得 到推广应  天然气的能耗指标再次刷新了国内 同行业成品熔铅锅天然气消耗的新低  充分显示 了蓄热式炉窑的技能效果

2012 年  “锑生产线改造及环保治理项目” 4 台锑熔铸锅项目采用蓄热式炉窑  实现了国内首 在锑熔铸冶炼行业采用该新型节能炉窑的企 业。

热式炉窑的节能效果已得到公司的广泛认

 此项技术作为今后新建 改造炉型节能的 技术支撑

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(上接第 20 )

 

4    改进后的供粉系统

4   

力煤粉输送系统经历的几次储粉罐体改 进的效果来看  步降低煤粉与粉仓内壁面的温 度差会使煤粉结块问题得到有效改善  说明通过 降低或避免煤粉与其粉仓内壁面的温度差是一 有效解决煤粉结块问题的方法 现在很多电厂 为煤粉储存而带来的结块问题大伤脑筋  这种双 结构粉仓能降低煤粉与粉仓内壁面之间的温   为煤粉仓的设计提供了一     对于其他粉体物料的输送和储存  这种解决


体结块问题的方法同样值得借鉴

      

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