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KCH型磁化器在原油脱水中的应用

KCH型磁化器在原油脱水中的应用

王立新    李忠堂    董正元    杨正恺(胜利油田现河采油厂) 主题词 磁化器原油 脱水性能应用工艺

 


大口径多芯组合KCH 型磁化器,与常规原油 脱水工艺配套应用,可提高原油破乳脱水效果,降 低破乳药剂使用量。

1.KCH  型磁化器机理及性能

KCH 型磁化器,采取了磁芯内置管线式,多芯 组合均匀阵列式排布结构。磁芯采用高级永磁材料 制造,磁场强,梯度大,分布合理。磁化器安装在原 油管线上,当乳化含水原油流进磁化器时,与磁芯接 触,受到磁化处理后,可提高油中破乳剂活性,使乳 化液表面张力下降,还具有某些电脱水的电场破乳 脱水效应。与常规脱水工艺联合作用,使破乳脱水 效果得到提高。因此,在保证原油脱水质量的前提 下,磁化器具有降低破乳药剂使用量的功能。

KCH 型磁化器系列产品,工作筒长度范围 3001000mm,  压力范围1.6~4.0MPa

性能参数如下:磁程为200×2mm;  场强为 140850mT;   场强梯度150~900mT/cm;   热稳定 ≤110℃。


2. 现场应用

1999年9月开始,KCH  型磁化器,先后在 乐安、王家岗、现河庄、郝家和史南油田原油脱水 上应用,安装在相应的4座脱水站原油管道上。

(1)乐安油田稠油脱水采用1级并联式磁化工 艺,应用了6台KCH₁₂—219  型磁化器。

(2)郝家和史南油田原油脱水采用2个1级串 联式磁化工艺,应用了2台KCH₁₂—529 型磁化器。

(3)现河庄油田原油脱水采用第2级式磁化工 艺,应用了1台KCH₁₂—377  型磁化器。

(4)王家岗油田原油脱水采用1和2级串联式  磁化工艺。4座脱水站,应用KCH  型磁化器11 台,从安装投运,连续正常运行至今。磁化器运行  前后,破乳剂型号没有改变。根据不同的磁化工艺 和油品性质,取得相应的原油脱水效果(表1)。 从表1看出,乐安、王家岗、现河庄和郝家史南油 田原油脱水,破乳剂用量降低幅度分别为7.5%, 30.7%,33%,43%


1 KCH 型磁化器应用效果

 

名称

磁化前平均用破乳剂量

(kg/d)

磁化后最佳用破乳剂量

(kg/d)

磁化后平均用破乳剂量

(kg/d)

平均外输油含水率

(%)

年节约破乳剂量

(t)

收回投资期

(a)

  

727

657

672

2.3

20.0

1.2

王家岗油田

150

95

104

0.37

16.8

1.4

现河庄油田

120

75

80

0.15

14.5

0.8

郝家和史南油田

70

35

40

0.12

11

2.9

 


对王家岗油田原油脱水磁化工艺,采用了3种 运行方式。磁化器运行6个月后,对一级磁化器做 了拆卸检查,发现磁化芯面上附着了一层5~7mm 厚的铁磁性物质,做了机械式清理。从原油脱水效 果分析,附着物对磁化器性能有一定的影响。

3. 结语

经应用表明,磁化器具有占地面积小,使用简 单,运行成本低,无污染。但在不同的工况及工艺 状态下,有不同的使用效果。

磁化器在不同的工艺状态下,原油脱水效果从 好变差排序是:①1、2级磁化联用工艺;②2级磁


化工艺;③2个1级串联磁化工艺;④1级磁化工 艺。磁化器在不同工况下,对稠油的脱水效果比稀 油上差。适当采用多级串联式磁化工艺,可有效发 挥磁化功能,提高原油脱水率(特别是稠油)。

乐安、王家岗、现河庄、郝家和史南油田,从 1999年10月开始分期安装使用磁化器,折算年节 约破乳药剂量62.3t,  年创经济效益59.2万元,回 收投资期1.4年,经济效益较好。

(栏目主持 张秀丽)


油气田地面工程第21卷第1期(2002.1)*  *加工处理55

 

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