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产品知识
  • 热风炉煤气管道上安装超强磁力磁化器取得明显节能效果

    马钢二铁厂于1987年3月21~31日在3号高炉热风炉上进行了煤气做化燃烧试验,燃烧效果明显改善。具体做法是将超强盛力做化器(定型节能产品)安装在中900mm的煤气总管上,沿管壁安装一组(图)48块通过做化器的煤气总量为20938m°/h,供两座热风炉燃烧。试验结果:在热风温度基本相同条件下,做化后热风炉每小时煤气使用过减少了531m”,节约煤气4.83%,热风炉拱顶温度提高了9℃,烟道温度降低了11℃.热风炉效率提高8.69%.另外,磁化后燃烧完全,在过剩空气系数相近情况下,废气中CO含量由1.4%降到冷,仅此一项即相当于每小时节约煤气2053m°。在煤

  • 国外关于天然气节能的黑科技,注意,这可不是智商税!

    供热锅炉节能研究主要有锅炉结构优化、助燃条件改进、烟气冷凝回收、传热介质等提高热效率的传统领域。该文突破传统思维,立足于改进燃料自身性质,基于磁化燃料原理改变其电荷,有效提高了供热锅炉的热效率,以达到节能减排的目的“。1 锅炉供热节能的评价指标供热系统的锅炉效率和管网输送效率是评定供热系统是否节能的关键评价指标吗。提高锅炉效率的主要方法有合理设计和适配选型,要求锅炉选型组合具有较好的变负荷调节能力:提高管网输送效率主要措施有保温、防止管线泄漏和防止水力失调而造成热损失9,其中水平失调和管网温度系统的垂直失

  • 稀土强磁节能器——为企业节能减排、高效环保处理

    煤改气”政策面助推天然气消费2017年1月国家能源局发布《能源发展“十三五规划”》,指出要加快实施“煤改气”,以京津翼及周边地区、长三角、珠三角、东北地区为重点,推进重点城市“煤改气”工程,增加用气量450亿立方米,替代燃煤锅炉18.9万吨。2017年3月环保部、发改委、财政部、能源局等发布《京津翼及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,进一步将“2+26”城市列为北方地区冬季清洁取暖规划首批实施范围。燃料磁化燃烧可以获取一定的消烟节油效果, 这已被国内外大量研究所证实。磁化燃烧的这种功效在实践中正得以广泛开发利用.但

  • 天然气磁化节能器_BRET燃气节能器原理_分子磁化裂变原理

    天然气磁化节能器_BRET燃气节能器原理_分子磁化裂变原理天然气分子催化节能装置利用高能活性物质助燃原理,设备中的多种活性物质,让天然气在进燃烧室之前从节能设备内通过,天然气大分子团和活性物质充分接触摩擦,增加天然气活性,同时让天然气分子团带上同极电子,在进入燃烧室时同极相斥切割分子团使甲烷分子间距增大,从而增加甲烷分子与氧气的接触面积,经过活化加能的天然气分子能够充分燃烧,提高了燃烧效率。从而达到节省天然气5%-20%的效果,并且大幅减少尾气中的各种污染物的排放,是节能环保、提高能效的的高新技术节能产品。

  • 天然气磁化节能器原理

    天然气磁化节能器是一种利用磁场作用改善天然气燃烧效果的装置。通过磁场的作用,可以提高天然气的燃烧效率,减少能源的损耗,实现能源的节约和环境保护。原理天然气磁化节能器利用磁场的作用改变气态分子的排列和运动方式,从而影响燃烧过程。具体原理如下:1.分子磁矩定向磁场作用下,天然气中的分子会受到力的作用,使得分子的磁矩定向排列。这种排列可以改变分子的碰撞碰撞方式,使得更多的分子能够参与到燃烧反应中。2.分子旋转改变磁场还会影响分子的旋转方式,使得分子的旋转变得更加有序。这种有序旋转可以提高分子与氧气之间的碰撞

  • 天然气磁化节能器真的有用吗

    天然气磁化节能器真的有用吗天然气磁化节能器的使用效果与具体安装环境和气体参数有关,但在一定条件下能够实现节能的效果。一、天然气磁化节能器的原理天然气磁化节能器是一种利用磁场改变气体分子运动状态,增加气体流体动能而达到降低能耗减少排放的装置。其原理是通过磁化作用强化天然气分子的空间结构,促进分子运动,使分子间相互作用力减小,降低气体黏滞阻力,提高气流流速,达到节能目的。二、天然气磁化节能器的应用效果目前市面上的天然气磁化节能器使用效果与具体安装环境和气体参数有关。通常情况下,天然气磁化节能器能够在

  • 豫光锌业坚持走绿色循环低碳发展之路

    中国有色网 2023年11月14日 来源:中国有色金属报 责编·作者:屈联西 杨海波 赵迎峰  本报讯 日前,河南省济源市产城融合示范区工业和科技创新委员会2023年度全市质量标杆专题行活动,在全国质量标杆企业河南豫光锌业有限公司(以下简称锌业公司)举办。该公司“绿色+循环”生产模式下的全面质量管理模式,为各企业质量标杆创建活动提供了示范。  建立绿色循环模式  河南豫光金铅集团有限责任公司铅锌铜年产能近百万吨,是有色行业整合和互补发展的引领者。锌业公司依托集团优势,原料使用原生锌+再

  • 热风炉煤 气管道上安装 超 强磁 力磁 化器 取得 明显节能效 果

    热风炉煤气管道上安装超强磁力磁化器取得明显节能效果马钢二铁厂于1987年3月21~31日在3号高炉热风炉上进行了煤气磁化燃烧试验,燃烧效果明显改著。具体做法是将超强做力磁化器(定型节能产品)安装在φ900mm的煤气总管上,沿管壁安装一组(圈)48块。通过磁化器的煤气总量为20938m³/h,供两座热风炉燃烧。试验结果:在热风温度基本相同条件下,磁化后热风炉每小时煤气使用量减少了531m³,节约煤气4.83%,热风炉拱顶温度提高了9℃,烟道温度降低了11℃.热风炉效率提高8.69%,另外,磁化后燃烧完全,在过剩空气系数相近情况下,废气中CO含

  • 应用强力磁化节能器降低玻璃熔窑燃料消耗

    DOI:10.16291/j.enki.xgje.1994.10.010建材科技-应用强力磁化节能器降低玻璃熔窑燃料消耗四川玻璃厂 魏 涛 孙成宽由于工艺、技术和耐火材料等因素的影响,一般玻璃工厂的能源有效利用率不足30%,而能源消耗大约80%集中在玻璃熔窑上,因此,玻璃工厂节能工作的重点就是降低玻璃熔窑的能源消耗,主要有两个途径,即减少熔窑的表面散热损失和提高燃料的燃烧率,1991~1992年我厂在收集科技信息和进行技术可行性调研的基础上结合中碱玻璃球窑的冷修,在玻璃球窑天然气喷枪前的输气管路上安装了西南应用磁学研究所的专利产品——强力磁化节能器(

  • 分银炉天然气纯氧燃烧改造与节能实践_章尚发

    冶金能源V■l.42N■.434 ENERGYFORMETALLURGICALINDUSTRYJuly.2023分银炉天然气纯氧燃烧改造与节能实践章尚发攸骏朱春良孙凯(云南铜业股份有限公司)摘 要 冶金炉的燃料消耗一直是企业在节能减排方面研究的重点方向。文章介绍了分银炉天然气纯氧燃烧改造的工艺原理和系统构成以及带来的节能改善效果,同时结合天然气在分银炉的使用情况,对分银炉生产工艺、生产模式和炉衬改造等多方面实施优化,进一步降低了天然气的使用单耗,促进了分银炉的节能减排。关键词 分银炉天然气单耗节能文献标识码:A文章编号:1001 -1617(2023)04-0034-03Na

  • 氧气燃烧技术

    1、什么是氧气燃烧技术?  用氧气全部或部分代替空气作为助燃剂,和燃料燃烧,放出热量。   2、氧气分级卷吸燃烧技术  •使氧气燃烧大规模工业应用成为可能  •可调节火焰峰值温度、火焰形状和温度分布;  •燃烧稳定、温度更加均匀、消除了对炉衬的不利影响、燃烧气氛可调、更低NOx排放;   3、为什么采用氧气燃烧?  大限度节约燃料和减少污染物排放。工艺优点客户附加价值强化燃烧和传热• 增加产量;灵活组织生产• 燃烧低热值

  • 铜冶炼阳极炉烟气热能回收方式评析

    采用稀氧燃烧技术后,烟气量大幅减小,原有形式的低压余热锅炉已经无法适应新的工作,且设备庞大,总投资大,逐渐被水冷换热器、烟管式余热锅炉、中间介质换热器等余热回收设备替代。通过对三种常见换热设备的设计和应用进行分析,并提出了改进优化的建议,可供同行业参考借鉴。

  • 列管式空冷器在阳极炉烟气降温中的应用

    介绍了阳极炉高温烟气冷却工艺流程,空气冷却器的分类及列管式空气冷却器的设计思路、结构布置;计算了热负荷及冷却所需风量,并对风机进行了配置与选型。经过铜冶炼厂安装、调试,得到了成功的应用。

  • 阳极炉精炼现状及发展趋势

    阳极炉是铜精炼的主要设备,我国经过近40余年的努力,在阳极炉精炼的方面取得飞跃式发展。简要叙述以透气砖技术、稀氧燃烧技术为代表的阳极炉精炼工艺,结合当前先进的放铜水口应用、终点自动判断、两步炼铜法等为代表的新技术、新装备,展望阳极炉精炼发展的趋势。

  • 阳极炉工艺烟气降温的措施简析与应用

    无论采用空气燃烧还是稀氧燃烧技术,烟气降温措施都是其工艺烟气处理流程中的重要工段。在对兑风冷却、喷雾冷却器降温、余热锅炉降温、空气冷却器/换热器降温、水冷换热器降温等烟气降温措施进行介绍的基础上,探讨了工业应用中常见的降温措施组合形式,分析了几种组合形式适应的工况条件。

  • 降低阳极炉废板率

    对阳极板模具使用经历进行简单的介绍;对现阶段阳极炉废板率高的原因进行分析,母模配耳角度小、浇铸包底部钢结构弯曲幅度大是造成阳极炉废板率高的关键性因素;通过一定的改进措施,现阳极炉废板率稳定在1.38%左右,大幅度降低了废板率,节约了企业成本。

  • 250T阳极炉燃烧系统及搅拌系统的改造

    为了节约燃料、减少烟气和氮氧化物的排放,从而达到节能、降耗、减排、增效的目的,每台阳极炉配备了一套完善的天然气-多氧燃烧系统。大幅度提高了燃烧热效率,燃料消耗大大降低,综合燃耗可降低约40%,同时也大幅减少了烟气量,大幅减少了污染物的排放,是阳极炉节能减排的重大措施。每台阳极炉配备一套氮气搅拌系统,在良好的冶炼操作工艺的配合下可以大大缩短氧化还原时间,同时可提高阳极铜质量。

  • 紫金铜业熔炼系统大修改造

    介绍了紫金铜业熔炼系统改造前存在的问题及2020年大修主要技术改造项目,经过改造,系统存在的主要问题得到有效解决。闪速炉作业率由98%提高至99%以上,人工破碎烟尘量由36罐/d降至15罐/d,减少SO2、颗粒物排放量分别约125 t/a、50 t/a,每吨阳极铜燃料费用由58.5元降至43.5元,熔炼系统实现了高效、环保生产运行

  • 降低回转式阳极炉天然气炉前单耗的生产实践

    目前国内大部分铜火法冶炼企业精炼工艺均采用回转式阳极炉进行生产,并以天然气作为外供热源和还原剂,而如何有效节约天然气成本也成为铜冶炼企业精炼工序成本管控的关键所在。文章结合白银有色集团股份有限公司铜业公司在降低回转式阳极炉天然气炉前单耗方面的生产实践,论述一些降低阳极炉天然气炉前单耗的生产实践方法,这些方法的运用使得阳极炉炉前天然气单耗显著降低,阳极铜加工过程生产成本降低。

  • 提高阳极炉直收率的研究

    直收率是阳极板铜含量与直接投入原料铜含量的百分比,检验的是冶金工艺的效率。理论分析造成阳极炉直收率低的原因,提出了提高阳极炉直收率具体办法有:合理搭配入炉铜料、控制炉内温度、控制加入溶剂量、吹风时间和还原时间适当。采取相对的控制手段,减少铜的损失,提高阳极炉的直收率。目前,通过此方式直收率已明显提高,铜金属的价格贵,相对应的提高直收率能够明显的提高经济效益。

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